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(輸液一車(chē)間□劉建營(yíng))二零一四年初,大容量注射劑市場(chǎng)已經(jīng)硝煙彌漫,價(jià)格壓得幾乎所有輸液廠(chǎng)家都透不過(guò)氣來(lái)。玻瓶的減產(chǎn)、塑瓶原材料的上漲造成了廠(chǎng)家虧損,而我們也不得不采取各種措施來(lái)彌補。這時(shí)公司要求我們結合市場(chǎng)行情,對市場(chǎng)進(jìn)行考察,確定我公司大容量注射劑產(chǎn)品的發(fā)展方向。

前期的準備和確定主導方向是困難的,因為只有積極主動(dòng)才能成功,被動(dòng)只有挨打。所以,為保證市場(chǎng)穩妥,副總經(jīng)理孫元清帶領(lǐng)我和二廠(chǎng)設備部部長(cháng)李孟東實(shí)地考察了幾個(gè)廠(chǎng)家。根據他們的實(shí)際情況,我們通過(guò)全面考慮,最終確定了目標:第一,塑瓶四線(xiàn)和六線(xiàn)兩條線(xiàn)更改30口并使瓶胚減輕克重;第二,塑一線(xiàn)因有1000ml品種,為保證吹瓶合格率,依然保留32口只更改克重來(lái)降耗。

副總經(jīng)理孫元清結合本公司大容量注射劑車(chē)間的實(shí)際情況給我們定了三個(gè)方向:一是結合現在吹瓶實(shí)際情況做統計分析;二是制定小樣加快落實(shí)試吹;三是考慮容積、吹瓶瓶型、吹瓶合格率、滅菌瓶型、成品裝箱。結合這三個(gè)方向我們心里也定下了目標。

我和李部長(cháng)是第一個(gè)接到公司命令的。副總經(jīng)理孫元清給我們講了市場(chǎng)情況和厲害關(guān)系,我們更感到了責任重大,而此時(shí)我們心里卻沒(méi)底,但心里卻暗暗較著(zhù)一股勁,只有想不到的,沒(méi)有做不到的。

李孟冬部長(cháng)經(jīng)驗豐富,到公司幾年來(lái)兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇,帶領(lǐng)車(chē)間進(jìn)行了多次改造和創(chuàng )新。而此次這個(gè)重擔又落到了他身上。接到任務(wù)后,他首先查閱了大量的相關(guān)資料,咨詢(xún)了眾多廠(chǎng)家,同時(shí)也找了幾個(gè)其他廠(chǎng)家進(jìn)行瓶胚試吹,但效果都不理想。副總經(jīng)理孫元清說(shuō)那我們就自己做樣品自己試吹。好吧,工作說(shuō)干就干!

首先我們根據之前250ml用的13.0g和11.5g瓶胚吹瓶數據,總結消耗、合格率和每個(gè)廢品瓶子的特點(diǎn)。結合這些特點(diǎn),我們最終確定了更改瓶胚的初步方向。由于瓶子爛底料較多,瓶口於料拉不開(kāi)、瓶身拉伸不合理等這些缺陷,李部長(cháng)每天都不停修改,畫(huà)出新的瓶胚草圖與孫副總及我們車(chē)間幾個(gè)人進(jìn)行相互探討、商量,直到確定下來(lái)方案我們才結束。

為了不影響車(chē)間生產(chǎn)線(xiàn)的正常生產(chǎn),每天直到生產(chǎn)結束之后,孫副總才帶領(lǐng)我們進(jìn)行初步的試驗。試吹、調試模具、參數與燈管溫度,我們不記得如此反復試驗了多少天,也許是因為經(jīng)驗不足,吹瓶合格率始終不高,就這樣每一個(gè)樣品模型出來(lái)后均以失敗告終。

但我們并未氣餒,在孫副總的帶領(lǐng)下,我們總結了一次次失敗的經(jīng)驗,改良了無(wú)數次的方案,試驗了一個(gè)又一個(gè)的瓶胚樣模,每一次的失敗我們都聚在一起反復商討研究,當時(shí)車(chē)間辦公室幾乎成了孫副總辦公室,開(kāi)會(huì )、商討、確定、實(shí)施幾乎成了我們上半年的家常便飯,也不知有多少個(gè)夜晚我們是在試吹瓶胚的車(chē)間里度過(guò)的,第二天我們還要正常上班。隨著(zhù)經(jīng)驗的增加,同時(shí)經(jīng)過(guò)我們不懈的努力,最終確定了250ml,9.5g的注塑胚型。這比原先250ml,13g瓶胚整整輕了3.5g,比250ml ,11.5g瓶胚整整輕了2g。后來(lái)我們又陸續的試驗了500ml瓶胚改為16.8g,比原來(lái)輕了1g,100ml瓶胚改為6.5g,比原來(lái)輕了2.5g。就這樣三個(gè)規格注塑模具改制成功了。

只減克重并不是我們的最終目的,倘若吹瓶合格率和滅菌后瓶形達不到理想目標,這次的改造仍是完全失敗的。就這樣我們同時(shí)在進(jìn)行著(zhù)30口的吹瓶模具的實(shí)驗。原先的瓶型沒(méi)有改,但前期經(jīng)驗告訴我們,原來(lái)瓶底是我們的薄弱環(huán)節,平底底部出褶,瓶底裂紋現象嚴重,這樣造成的損失和市場(chǎng)丟失不可估計。改,一定要改。我們又一次的投入到吹瓶底模實(shí)驗中,底模變淺、加深、接力頭加大。一個(gè)個(gè)方案在實(shí)驗中被否掉,最后我們想到了底部加筋花底。四個(gè)花的,兩個(gè)花的,更改底模斜度,我們幾個(gè)人反復思考并實(shí)驗,最終成功確定下來(lái)。這次的更改,增強了底部強度,提高了吹瓶合格率,徹底杜絕了底部起褶,為后期高壓滅菌打下了堅實(shí)基礎,也為市場(chǎng)撐起了堅強后盾。

因為并不是單純一個(gè)環(huán)節成功了就代表著(zhù)所有的環(huán)節都能成功,塑瓶考慮的因素太多,吹瓶合格率、容積、膨脹系數、是否鼓底,一個(gè)環(huán)節影響著(zhù)一個(gè)環(huán)節。我們使用的是121℃滅菌,是否鼓底我們心里沒(méi)底。第一次滅菌失敗,全部鼓底。瓶胚定型了,我們只能從吹瓶和滅菌來(lái)解決膨脹問(wèn)題,調整參數加速中間膨脹,合理調整滅菌柜各階段壓力系數最終我們的瓶型在121℃也穩定下來(lái),立式貼標機也能高速使用了。

所有試驗成功了,公司聯(lián)系確定更改30口第一條生產(chǎn)線(xiàn)在S6線(xiàn),在李部長(cháng)的聯(lián)系下車(chē)間于7月28日開(kāi)始改造七天。(詳情請見(jiàn)第212期內刊《S6線(xiàn)改造經(jīng)歷》一文)我們碰到的難題很多,但在孫副總和李部長(cháng)的協(xié)調下我們一一克服了。按原定計劃8月3日試生產(chǎn),而當天我們就圓滿(mǎn)完成任務(wù),這一次是成功的,歸功與我們一次次地實(shí)驗。時(shí)間雖長(cháng),但我們一直沒(méi)有放棄、一直在堅持,因為我們相信我們能做到,也相信我們能做的最好。而這也正是我們所有天成人的信念。

在接下來(lái)的兩個(gè)月里,輸液S1線(xiàn)、S4線(xiàn)陸續完成了全部克重減輕和30口的改造,試生產(chǎn)運行至今,滅菌、吹瓶合格率都穩定運行,各條生產(chǎn)線(xiàn)消耗都明顯降低。

經(jīng)過(guò)初步計算:250ml的瓶胚PP料每個(gè)減輕2g,現為9.3-9.5g,500ml每個(gè)減輕1g現為16.8g,100ml由9g減為6.5g,每個(gè)減輕2.5g。

①生產(chǎn)線(xiàn)共計3條,PP料按每條線(xiàn)每天產(chǎn)量21.5萬(wàn)瓶算。

 

  每天可節約PP 料共計:21.5(萬(wàn)瓶)×3(生產(chǎn)線(xiàn))×2g=1.29噸PP料。

 

  按每月生產(chǎn)26天計,全年可節約PP料1.29噸×26(天)×12(月)=402.48噸,

 

  共折合人民幣402.48噸×1.36(萬(wàn)元)=547.3728萬(wàn)元。

 

②吹瓶合格率經(jīng)過(guò)改造后由97.3%提高到99.4%,提高2.1%,共計節約PP料

 

  每天可節約PP 料共計:21.5(萬(wàn)瓶)×3(生產(chǎn)線(xiàn))×2.1%×11.5g=155.7675kg

 

  按每月生產(chǎn)26天計,全年可節約PP料155.7675kg×26(天)×12(月)=48599.46kg

 

  共折合人民幣48.59946噸×1.36(萬(wàn))=66.09萬(wàn)

 

  兩項共計全年可為廠(chǎng)節約:547.3728萬(wàn)+66.09萬(wàn)=613.4628萬(wàn)元

    而因瓶胚克重減少使吹瓶燈管加熱參數降低,用電量明顯減少,壓縮空氣用量減少,也為公司大量節約了電費。此次創(chuàng )新效果明顯,吹瓶合格率在同行業(yè)中領(lǐng)先,瓶胚克重在同行業(yè)中領(lǐng)先,121℃滅菌瓶型在同行業(yè)中領(lǐng)先。在這之前我們用過(guò)10.5g瓶胚,吹瓶合格率較低、廢品較多,這次幾乎沒(méi)人相信我們能把克重250ml11.5g減到9.5g,比10.5g還輕了1g,也沒(méi)有人相信我們用9.5g瓶胚吹瓶比10.5g瓶胚吹瓶質(zhì)量還要好,滅菌后瓶形更穩定,但我們做到了。是堅持、是團結、是相互信任、是我們在一直努力。

因為我們——使命在肩。

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